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小型燃煤热电联产企业节能技术探讨

小型燃煤热电联产企业节能技术探讨

周志坚 陶红 安学军

摘  要:传统型区域热电联产企业面临机组老化、负荷带不足、昼夜峰谷差大等问题,给运行经济性带来了较大的困难。因此对原有系统设备进行多项节能技术改造,通过增设汽动给水泵、改良循环流化床锅炉的中心筒、增设烟气换热器等技术手段,获得较为可观的节能效果,解决了部分时段运行调整的困难,同时对环保减排也有一定帮助。

关键词:燃煤热电联产  企业节能  技术

中图分类号: TU83   文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2019)06(b)-0044-02

笔者所在热电厂为传统型区域热电联产企业,迄今为止已运营15年。随着近年来环保要求的日益提高,以及江苏省263减煤任务的要求,企业供热负荷呈现逐年下降趋势,目前处于接近盈亏平衡的状态。机组老化、负荷带不足、昼夜峰谷差大,给运行经济性带来了较大的困难。

对此,企业近年来在节能方面投入大量人力物力,努力在大环境的不利影响下挖潜增效,通过多次技术改造和效益模拟测算,采取了行之有效的措施,改善能源的梯级利用,充分利用余热和废热,改良了运行方式,提升了一定的热效率和经济性,以此积累了一些经验。

1  近年来不经济运行状况简述

作为热电联产企业,遵循以热定电原则,企业近几年的实际产量为:供汽量55万t左右、上网电量3500~4000万kWh左右,远达不到设计最大产能的一半。目前企业机组规模为3炉2机:3台75t/h循环流化床锅炉+7MW抽凝式发电机组(#1机)+15MW背压式发电机组(#2机);日常运行方式为:日间供热高峰时2炉1机(2台锅炉+#2机),夜间供热低谷时1炉1机(1台锅炉+#2机),极限供热低负荷时1炉2机(1锅炉+#1机+#2机)或1炉1机(1台锅炉+#1机)。另外,近年来煤价的上升,使得#1机纯凝运行很不经济,因此#1机长期停运,仅作为备用机组,在#2机检修时启动#1机抽汽运行,或极限低负荷时段启动#1机调峰运行。

企业目前整体经济性不佳,主要表现为:

(1)周边以纺织、印染为主的热用户企业群用汽量自2010年后骤然下降,供热负荷的下降使#2机平均负荷下降,汽耗煤耗上升。

(2)昼夜峰谷差大,每日中夜班1台锅炉必须启停,损耗较多。鉴于外界供热负荷昼夜峰谷差巨大,供汽量日间高峰时最大110t/h,夜间低谷时最低29t/h,因此必须采取日间2炉1机运行,夜间停运1台锅炉、启动#1机纯凝调峰等手段,增加了能源损耗。

(3)夜间低谷时#2机负荷极低,汽耗和发电标煤耗上升,#2机的额定汽耗10.2kg/kWh,白天高峰时#2机进汽量120t/h,汽耗11kg/kWh,夜间低谷时#2机进汽量33t/h,汽耗29kg/kWh,可见低谷时汽轮发电机组运行很不经济。

(4)夜间低负荷时除氧器较难控制,为了保证除氧器正常工作压力需要放掉一部分除盐水,浪费了热能和工质。

(5)锅炉长时间处于低负荷状态时,主汽温度较低,最低时低于420℃,且早高峰升负荷时升温调整也较困难,因此重影响汽机效率,汽温低时#2机被迫降负荷运行,影响热经济性。

2  节能降耗对策

针对上述种种不利因素,企业近年来集思广益,陆续实施了多项节能技术改造工作,如增设汽动给水泵、增设脉冲式吹灰器、锅炉中心筒改造、增设烟气换热器等,有效改善了供热低负荷及峰谷差大带来的负面经济性影响。主要思路如下。

(1)优化热力循环结构,尽量充分利用乏汽,用“汽”换取“电”,减少厂用电的消耗。

(2)加强炉内过热器的传热效率,提高主汽温度,提高汽机效率。

(3)改良中心筒,增加飞灰中可燃物在炉内的循环时间,让燃料燃烧更加充分,以降低飞灰含碳量,提高炉效。

(4)充分利用废热,用锅炉出口排烟废热加热除盐水,减少自用汽的消耗。

下文着重介绍其中部分行之有效、获得了良好收益的节能改造方案。效果测算的基本参数:以近几年统计的平均指标为准,标煤价1000元/t,上网电价0.468元/kWh,锅炉产汽标煤耗115kg/t,年耗标煤7万t,年供汽量55万t。

(1)增设汽动给水泵。

购置汽动给水泵一台,型号BN0.5-0.98/0.15,额定参数:进汽压力0.5~1.6MPa,排汽压力0.05MPa,供水量150t/h,扬尘700m。实际运行参数:进汽压力(热网蒸汽)0.8MPa/280℃,排汽压力(至除氧加热)0.05MPa,进汽量6~10t/h,供水量110~130t/h。

系统改造设置:自用汽先经过小汽轮机做功,再至除氧加热,自用汽的耗量与原直接至除氧加热的耗量相比,需增加0.16倍。小汽轮机带动给水泵运行,原电动给水泵停用。

效益测算:(1)电动给水泵运行成本:锅炉日间平均给水量115t/h时,原电动给水泵耗厂用电功率286.94kW,折合成本134.29元/h。(2)改用汽动泵后,小汽轮机进汽量6.7t/h,比原来多耗自用汽1.07t/h,折算锅炉产汽煤耗成本增加125.8元/h;#2机发电收益按供热高峰时#2机汽耗11.22kg/kW·h计,可多发电97.45kW,扣除厂用电后,上网电量增加82.84kW·h/h,发电收益增加38.77元/h,因此折算汽动给水泵运行成本125.8-38.77=87.03元。(3)两种方案比较,供热高峰时汽动给水泵运行可节约134.29-87.03=47.26元/h,折算节标煤47.26kg/h。

全年按汽动给水泵运行4000h计,共节标煤188t/年。

(2)锅炉中心筒改造。

通过适当加长中心筒,可增加物料循环倍率,使得更多飞灰经返料器回到炉膛继续参与循环燃烧,可以降低锅炉飞灰可燃物含量,提高锅炉效率。同时,物料循环量的增加,可使得悬浮段焦炭浓度增加,从而加强NO与焦炭的还原反应,使炉内NOx生成量下降,起到一定的环保减排效果。

将3台75t/h循环流化床锅炉的中心筒依次改造,下端各加长25cm,内径从1280cm减至1180cm。改造后使得飞灰含碳量下降1.55%,影响总体炉效上升约0.26%,折算节标煤182t/年。

(3)增设烟气换热器。

在#4炉引风机后烟道内加装换热器,吸收烟气废热加热除盐水,减少自用汽的消耗,同时也起到冷凝烟气的作用,有利于降低烟气的湿度,达到部分“脱白”的目的。

该项目投运后,#4炉运行时可节约自用汽约1.7t/h,按年运行3500h计,扣除运行成本,可节约标煤约500t/年。

3  节能效果综述

通过系列节能改造,一方面使得热电厂获得较為可观的节能效果,另一方面也解决了部分时段运行调整的困难,同时对环保减排也有一定帮助,可谓一举三得。

参考文献

[1] 佚名.燃煤电厂生产综合升级改造与节能降耗技术[A].第二届电站锅炉优化运行与环保技术研讨会论文集[C].2014.

[2] 王桂林,张宇,周义刚,等.基于燃煤电厂运行及环保经济性的锅炉优化技术研究及应用[A].2016清洁高效燃煤发电技术交流研讨会论文集[C].2016.

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