伏冠军
【摘 要】在近几年内,由于自控系统设计缺陷和设备老化故障原因影响,酒钢炼铁厂450高炉发生多起设备故障,对生产造成一定影响。为保证系统稳定可靠的运行,并保证系统软、硬件的先进性和备件向后的兼容性,利用3#高炉大修机会,对3#高炉炉顶、矿槽计算机的控制系统进行升级性的改造,确保自控系统稳定顺行。
【关键词】Quantum系列PLC;远程I/O网;炉顶矿槽;热备冗余;升级
0 概述
炼铁厂3#高炉自2004年3月投产至今,控制系统已连续运行12年,在近几年内,控制系统设备陆续发生多起设备故障(PLC模块、UPS电源、24V稳压电源等),造成高炉减风事故,部分模块性能不稳定且备件面临停产,例如总线模块140CRP81100、处理器140CPU53414已下线停产,这对后续高炉的稳定和可持续生产造成极大的隐患。为保证系统稳定可靠的运行,并保证系统软、硬件的先进性和备件向后的兼容性,在3#高炉大修中,对3#高炉炉顶、矿槽计算机的控制系统进行升级性的改造。
1 系统原始设计介绍
炉顶矿槽控制系统采用的是施耐德公司的Modicon TSX Quantum系列PLC控制系统,单处理器模式,处理器采用140CPU53414A;远程I/O适配器采用单通道的140CRP93100、140CRA93100模板;现场总线模块采用140CRP81100。I/O模块主要有:开关量输入140DDI35300、开关量输出140DDO35300、模拟量输入140ACI03000、模拟量输出140ACO02000、模拟量输出140AVO02000、热电阻模块140ARI03010、热电偶模块140ATI03000、高速计数140EHC20200。总线模块主要采用图尔克的BL20系列、PDP系列和FLDP系列产品以及图尔克老一代和新型电机启动器模块。
2 存在的问题
首先,由于设备故障原因,投产至今,控制系统已连续工作12年,部分模块已接近使用年限,在近两年内,控制系统设备陆续发生多起设备故障(PLC模块、UPS电源、24V稳压电源等),造成高炉减风事故,同时部分模块性能不稳定且备件面临停产,例如总线模块CRP81100已下线停产,处理器CPU53414濒临下线,以后高炉的稳定和可持续生产造成极大的隐患。
其次,高炉是一个生产连续,无停机间歇的生产现场,按照惯例,对于一些重要的生产工序,如炉顶矿槽控制系统都应该是双机系统,满足热备冗余功能。但3#高炉系统在当初设计时,控制系统都设计为单处理器控制系统,没有热备冗余功能,所以每当主机架上处理器模块、通讯模块、电源模块等设备发生故障时,将导致控制系统无法工作,造成高炉减风事故。
以上这些问题,都严重影响和制约着高炉的正常生产,为保证系统稳定可靠的运行,并保证系统软、硬件的先进性和备件向后的兼容性,利用3#高炉大修机会,对3#高炉炉顶矿槽自动控制系统实施升级改造,实现处理器和总线通讯模块热备冗余,以及远程I/O网的双缆冗余。
3 项目实施
3.1 实施前准备
首先在原有QUANTUM硬件系统中,确保主机架和热备机架上处理器模块固件版本一致;如果硬件版本不一致,利用Unity Pro软件中插件,上载各硬件版本信息,将两个模块硬件版本刷成一致。
硬件版本一致后,配置主机架和热备机架上模块,同时配置一个I/O远程站和一个DP分站。硬件配置完成后,关闭热备机架电源,利用以太网向主站处理器中下载配置和程序,程序下载后,观察各模块工作状态,如无异常后,热备机架电源送电,在热备机架处理器上将主机架上处理器程序传输到热备处理器中。然后停主机架电源,测试系统自动冗余切换功能。
原总线通讯模块140CRP81100已停产,为了以后维护工作更好开展,总线通讯模块采用新模块PTQ-PDPMV1,使用PTQ-PDPMV1通讯模块后,导致总线配置软件和总线地址方式都与以往不同,使用新的总线配置软件ProSoft Configuration Builder进行总线配置。程序中总线地址变更方法:为方便进行地址替换,首先将原程序中总线地址整理打印出来以便查看,然后在地址配置表中,选取一段未用地址,作为总线新地址。
由于PTQ-PDPMV1通讯模块无法在concept软件中实现双机功能,导致使用的下位编程组态软件发生变化,原软件为concept2.6升级为Unity Pro XL11.0。
3.2 实施过程及步骤
1)由于机架型号变化,导致原PLC内位置空间不足,导致需要对柜内线槽进行更换,以节省空间,安装16槽机架。因为原PLC柜宽度730 mm,两侧的电缆线槽宽度为50 mm,除去两侧线槽宽度,中间剩余宽度为630 mm,施耐德16槽机架长度为670 mm,无法安装16槽机架。须将两侧电缆线槽改为宽度为25 mm线槽,这样PLC柜中间剩余宽度为680mm,可以安装16槽机架。
2)将PLC11柜内的两个10槽机架拆除,在原位置安装2个6槽机架和1个16槽机架(原10槽主机架的位置安装2个6槽机架,2#站10槽机架位置安装1个16槽机架),并安装所需模块。将主机架上的5#-10#槽I/O模块移至16槽机架上,对模块进行重新配线。
3)敷设同轴电缆,安装模块、同轴电缆分支器、分离器,接线、上电,各模块状态显示正常。程序下载、打点、调试,系统功能测试。
3.3 实施过程存在的技术难点及解决方案
在4#高炉大修时,由于受改造费用和其他一些客观原因影响,导致对改造的系统和改造程度不明确,导致改造备件计划清单多次发生修改,最终意见协调统一后,工期已过去大半,加上备件采购时间,所以留给系统升级改造的时间非常紧张,在此情况下,首先在值班室搭建简易硬件平台,进行系统的简单调试,同时对因下位软件变更,在下位程序中对组态重新配置,利用ProSoft Configuration Builder软件,重新配置总线系统文件,配置后导入到炉顶矿槽下位程序中(离线完成),并对程序中原总线地址进行编程及地址修改(约1000个地址需要提前在程序中进行替代更换)。同时对下位程序修旧版本导入导出时,产生的程序错誤和报警进行修改(约600处错误需手动一一修改)。
备件到货后,组织人员进行矿槽热备冗余系统功能调试,在调试过程中,由于软件和硬件都为新产品,第一次使用,与原有软件和硬件上差别较大,在使用过程出现许多未曾遇到的问题,甚至有些问题连厂家技术人员也未处理过,自控人员集思广益,经过各种实验和测试,对出现的问题一一进行解决。通过解决这些问题,积累了大量的经验,同时也对软件和硬件有了更进一步的了解。为今后维护工作打下坚实的基础。
4 结束语
通过自控系统升级后,系统由过去的单机架处理器工作方式,改为双机架处理器冗余工作方式,系统实现了热备冗余功能;远程I/O由单缆通讯改为双缆冗余通讯;提高了系统的稳定性,确保高炉控制系统运行稳定。
[责任编辑:田吉捷]



