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浅谈某核电站除盐水生产系统反渗透膜的化学清洗

浅谈某核电站除盐水生产系统反渗透膜的化学清洗

雷曦 方国青

【摘 要】YA反渗透膜用在一级除盐RO装置内部,用于去除淡水厂来水中99%以上的离子,降低后续离子交换器的负荷,降低再生频率,减少酸碱的使用量。本文简单介绍了除盐水生产系统的工艺流程、反渗透膜清洗的时间及步骤、清洗前后的效果分析,以及分析反渗透膜污染的原因和后续的建议措施等。

【关键词】反渗透;化学清洗;损伤;分析

0 前言

反渗透技术是当今较先进和有效的除盐技术,其原理是在压力作用下,水分子透过反渗透膜成为纯水,水中的杂质被反渗透膜截留被弄水带出。利用反渗透技术可以有效地去除水中的溶解盐、胶体、细菌、病毒、细菌内毒素和大部分有机物等杂质。反渗透设备系统除盐率一般为97-99%。

1 除盐水生产系统的概况

某2*650MW核电机组除盐水生产系统利用以过滤器、反渗透、离子交换的水处理技术,通过反渗透一级脱盐,除去水中盐类等物质,再通过离子交换进行深度除盐。系统配置2套RO装置,设计出力为2×100m3/h,采用美国“DOW”公司BW30-400FR型抗污染膜,一级两段,一段14支,二段7支,每根压力容器内装有6支膜元件,两套装置共使用252支反渗透膜元件。设备初始投运时间为2014年10月10日。

2 反渗透膜清洗时间及步骤

2.1 清洗时间

11月4日对1号反渗透进行抽膜检查;11月5日—11月6日冲洗1号反渗透膜壳进水端部;11月7日—11月10日对1号反渗透进行维护清洗;11月14日—11月15日对1号保安过滤器更换滤芯;11月15日—11月16日冲洗2号反渗透膜壳进水端部;11月16日—11月17日对2号反渗透进行维护清洗.

2.2 清洗步骤

1号反渗透和2号反渗透均执行以下清洗步骤:

杀菌:使用浓度为2%,溶液温度为28℃的KC-310A分段进行。

碱洗:使用浓度为2%,溶液温度为30℃的KC-502-Z、EDTA、NaOH分段进行。

酸洗:使用浓度为2%,溶液温度为28℃的KC-501-Z、HCL分段进行。

2.3 1号反渗透膜优化调整方式

清洗前后,为了判断膜元件脱盐率降低原因,对一段部分膜壳内个别膜元件进行了位置调整,其中将1号压力容器的1号膜和6号膜互换位置,13号压力容器的1号膜和14号压力容器的6号膜互换位置,排查脱盐率低膜元件的位置。

3 清洗效果分析

3.1 效果分析

1号反渗透:通过维护清洗前后数据对比分析,清洗后给水压力保持0.51MPa,一段压差0.11MPa,二段压差0.12MPa;进水电导330μs/cm;淡水流量101t/h,浓水流量34t/h,回收率约77.2%;脱盐率89.7%。与清洗前数据对比,一段压差和二段压差均降低0.01MPa,淡水流量增加3t/h,进水电导升高10μs/cm,脱盐率降低了1.5%。

1号反渗透部分膜元件位置进行了调整,调整的编号为1号,13号和14号压力容器。调整后1号、13号、14号出水电导率分别为49.9μs/cm、 29.66μs/cm、 51.55μs/cm,13号的出水电导率明显好于14号的出水电导率。在调整过程中,由于把14号的最后一支膜元件和13号的第一支膜元件进行了位置调换,调整后的13号出水水质明显优于14号出水水质,说明一段反渗透前端的膜元件脱盐率数衰减程度较严重,因为通常前端膜元件更容易受到氧化损伤和机械损伤。

2号反渗透:通过维护清洗前后数据对比分析,清洗后给水压力保持0.48MPa,一段压差0.10MPa,二段压差0.12MPa;进水电导309.6μs/cm;淡水流量102t/h,浓水流量33t/h;回收率约76.5%;脱盐率92.5%。与清洗前数据对比,一段压差和二段压差均降低0.01MPa,淡水流量增加3t/h,进水电导下降30μs/cm,脱盐率降低了1.5%。

3.2 污染成因分析

通过分析,反渗透系统存在问题主要为膜的机械损伤和膜氧化,同时也存在混合胶体等污染问题。

混合胶体污染:在拆膜检查中发现,膜元件内存在以铁胶体为主混合胶体污染。

机械损伤:通过对保安过滤器和反渗透抽膜检查,发现保安过滤器滤芯机械受损严重,且滤芯出现脱落、折损的问题,进水没有经过滤芯过滤直接进入反渗透膜元件,在拆膜检查中已经证实,反渗透一段膜元件的进水端存在大量的鐵屑、砂砾和保安过滤器滤芯的碎屑等。机械杂质在高压水流的携带下,造成膜片的磨损、变薄甚至穿透,导致膜元件发生不可恢复的机械损伤。

变价金属的催化氧化:反渗透的进水水质铁含量偏高,且膜元件内发现大量铁屑,在进水存在轻微余氯的条件下,变价金属铁会加强氧化剂的氧化趋势,同时,发现反渗透一段膜的进水侧有铁锈等物质,《陶氏技术手册》中说明,当重金属(铁)含量较高时,会增加氯对反渗透膜的氧化作用,促进膜的降解,金属氧化物(铁锈)也会对反渗透膜元件的氧化降解。另外,Fe2+遇到氧化剂会转变成Fe3+生成胶体Fe(OH)3,经过反渗透浓水段浓缩后,Fe(OH)3极易达到饱和而沉积于膜表面,不但会产生胶体污染还会造成生物污染,导致膜元件不可恢复性的损伤。

清洗前后脱盐率变化的原因:其一,反渗透膜存在氧化及机械损伤现象,但是由于存在有机物和胶体污染物,降低了膜元件的盐透过量,使得真正的透盐率被屏蔽。进行化学清洗后,污染物被清除,反渗透膜元件表现出一个真实运行状态,从而化学清洗后产水电导率出现增加现象和脱盐率轻微的降低现象。其二,进水pH小于6.0,在弱酸条件下不利于膜元件的脱盐效果,且无法脱除原水中二氧化碳等气体,造成产水电导率的偏高。其三,清洗后较清洗前回收率升高5%,也会影响膜元件的脱盐效果,导致产水电导率的偏高,脱盐率下降。

4 建议措施

(1)化学清洗期间测定氯含量变动范围较大,因此建议今后定期进行现场反渗透膜进水氯含量指标的测定,同时建议水厂投加二氧化氯时持续稳定,避免冲击式投加。

(2)保证还原剂充分溶解,正确投加,严格控制反渗透膜元件进水余氯为零,防止膜元件的氧化。

(3)处理进水流过设备的生锈问题,控制反渗透进水铁含量小于0.03ppm。

(4)调整反渗透进水pH到中性,避免弱酸条件下影响膜元件的脱盐效果。

(5)严格保证保安过滤器的运行正常,观察压差变化情况,防止滤芯折损短路,导致颗粒物进入反渗透系统,造成膜元件不可逆转的机械损伤。

5 结语

反渗透技术在电厂除盐水处理中的应用极大地节约了大量的能源,保证了除盐水生产系统的安全稳定运行,也提高了电厂的安全经济效益。因此通过对反渗透膜的化学清洗,清洗前后的效果分析,可以使得反渗透膜能够安全稳定的运行,在除盐水生产系统中为离子床提供合格的水源。

【参考文献】

[1]杨若冰.海南昌江核电厂1、2机组除盐水生产系统手册,2012.

[2]陶氏技术手册.

[责任编辑:朱丽娜]

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