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济钢1#高炉风口破损分析及应对措施

济钢1#高炉风口破损分析及应对措施

孙维阳 吴东升 张俊民

【摘 要】对高炉风口损坏原因进行分析总结,我们有针对性地采取防范措施,逐步消除了风口破损现象。

【关键词】风口小套;系统稳定;工艺参数

【Abstract】Through the analysis and summary of blast furnace tuyere damage,we taked targeted preventive measures,dispeled the phenomenon of tuyere damage progressively.

【Key words】Tuyere small sleeve;System stability;Process parameters

山东钢铁集团济南分公司炼铁厂1#1750高炉第二代炉役于2014年5月开炉,由于受市场环境的影响,炼铁系统的不稳定,2015年1#1750高炉风口小套损坏频繁,高炉炉况不稳,因此针对风口小套损坏原因进行分析总结,通过提升铁前系统稳定性,优化高炉工艺技术管理,加强原燃料的质量监控,摸索适宜工艺操作参数等多方措施,达到了炉缸活跃,煤气流分布合理,风口回旋区适宜,炉况稳定顺行的良好状态,为降低风口小套损坏提供可靠的保障,取得了良好效果。

1 风口损坏原因[1]

1.1 炼铁系统稳定性弱

由于受市场环境的影响,钢材市场竞争日趋加大,被迫降低采购成本,导致原料条件的大幅波动。高炉出现炉况不稳定,燃料比大幅度波动,炉温难稳定等不良状态,炉缸堆积情况频频发生,活跃度下降。入炉焦炭质量不稳定,体现为焦炭品种繁多、冷热态指标不稳定,反应后强度从59%至67%波动;煤粉种类繁多、成分波动大,混合煤固定碳从68%至80%波动,灰分从10%至20%波动;经济矿的配加,导致烧结原料困难,其冶金物理化学性能长期较大范围波动。

1.2 个别风口前端碎焦多

碎焦的增加,造成风口之间死区多,风口工作不均匀,不利于渣铁的顺利滴落,从而使得渣铁液面接近风口的几率增大,使风口小套烧坏现象频繁发生。

1.3 喷煤用枪规范性差

由于喷枪的位置、管径、角度的不合适或者喷枪使用一段时间后出现变形,没有及时发现调整,导致煤粉直接与风口小套内侧直接接触,造成风口小套内侧产生磨损。

2 采取措施

2.1 增强系统稳定性,保持炉况稳定顺行

对入炉焦炭、煤粉、烧结矿,球团矿进行优化,为高炉提供相对稳定的条件。

(1)减少焦炭的种类,利用现有条件对焦炭进行有计划配吃,强化焦炭的稳定性,使焦炭反应性和反应性后强度、粒度在相对窄的区间内波动,反应后强度稳定在60%至64%、焦炭粒度大于80mm的基本消除;

(2)对配煤实施技术攻关,缩小入炉煤粉成分的波动,保持固定碳在74%以上;

(3)对烧结矿质量进行不断提升,在配加经济料的同时,减小烧结矿碱度和FeO的波动,控制烧结中氧化镁、氧化铝的含量,改善低温还原粉化率指标。

2.2 对工艺参数进行探索研究,保持炉缸工作状态良好

2.2.1 送风参数的调整

利用休风机会将部分风口长度620mm调整为600mm,风口面积从0.272调整为0.266,从而保证风口圆周方向逐渐趋于均匀,减少因风口长短不一带来风口间死区面积不均匀情况。

2.2.2 装料制度的调整

由于原燃料质量、冶炼强度的原因,高炉采取“敞开中心,兼顾边缘气流并防发展”的思想,通过上部布料缩小焦炭与矿石的平台,平台宽度从O10/C15.5 ,逐渐调整为O8/C13,同时做到与下部相匹配,下部有风速和动能、上部有主导气流,促使活跃程度增加,回旋区深度加长,减小炉缸中心死焦堆的数量,提高炉缸渣铁热量;同时由于风口回旋区的增加,风口前碎焦减少,风口之间死区减少,产生的渣铁热量充沛、流动性增加,容易滴落。

2.2.3 热制度和造渣制度的控制

采取“中硅中硫”的操作理念,炉温控制在0.35%至0.55%之间,铁中硫控制在0.020%至0.040%之间;二元碱度控制在1.12至1.20之间,严禁出现大于1.25的高碱度炉渣,通过热制度和造渣制度相互弥补和制约,保证炉缸长期处于活跃工作状态,消除炉缸堆积,避免烧坏风口小套。

2.2.4 加强原料的筛分管理

由于入炉焦炭配用外购焦和备焦,其采取露天存放形式,入炉前倒运次数较多,致使焦炭碎焦和粉末多,若入炉会严重恶化高炉透气及透液性,因此槽下焦筛的作用尤其重要。

1#1750高炉根据各筛体的运行参数和特性,采取增加筛分面积、延长筛分时间、调整筛棒间距和增加振筛振幅等措施来降低入炉焦末,控制合适粒级焦炭入炉,最终实现料柱透气性和炉缸透液性的改善。

2.2.5 出渣铁操作管理

随着经济炉料的配加,渣比逐渐增加至400kg/tFe,使得炉缸的容铁量减小,高炉很容易处于憋渣铁状态,对炉前渣铁排放提出要求,出铁率大于80%,炉前操作围绕高炉转,依据炉缸情况及时调整操作,做到了出铁率大于80%,避免因渣铁铁液面上升烧坏小套。

2.2.6 在线监测手段的应用

利用风口水温差在线监测和炉芯温度的变化趋势,判断风口的工作是否均匀以及炉缸的工作是否活跃。实践经验总结:(1)炉缸状态不好时,小套温度差别大,低点2度多、高点接近9度,小套温差高的容易被烧坏;(2)炉芯温度的变化趋势是炉缸工作状态的反应,爐芯温度上升则代表经过死焦堆的气流多,炉缸透气透液性好,死焦堆变小、且疏松,风口回旋区往里延伸,反之炉芯温度下降,表示炉缸工作状态变差,实际炉缸变小,风口回旋区萎缩。

1#1750高炉已将以上两项监测作为日常判断炉缸工作状态的重要手段,炉况稳定,炉缸工作状态良好时,小套温差基本6±0.5℃波动,炉芯温度498±10℃波动。

2.3 规范喷煤用枪使用,提高水煤工和工长的业务水平

对喷煤用枪的角度、煤枪出口距离风口前端的距离、煤枪的管径,以及煤枪的使用周期进行规范,达到煤粉既不磨损风口,又符合高炉冶炼的要求。重视小套温度的变化,小套温度上升时,工长和水煤工必须采取措施,避免烧坏小套、降低磨坏小套的概率。

3 防范措施

(1)加强整个系统的稳定管理,保持高炉长期稳定顺行。

(2)保持炉缸工作状态良好,风口回旋区适宜,控制死焦堆的大小,对操作参数进行规范,使生成的渣铁的顺利滴落,炉缸内的渣铁及时排出,避免烧坏风口小套。

(3)利用风口温度检测和炉芯温度变化趋势,及时对操作参数进行调整,加强过程控制。

(4)进一步对煤枪的使用进行规范,降低磨损风口率。

(5)控制焦炭的入炉粒度和减少入炉粉末,改善炉缸焦炭质量,减少风口前端碎焦。

4 效果评价

如表1,小套损坏情况统计,2015年小套熔损和磨损分别为22个、6个,共计28个;2016年1-7月份,小套熔损和磨损分别为7个、2个,共计9个。两种情况损坏率降低了45.5% 和42.9%,整体损坏率降低了44.9%,取得了良好的效果。

【参考文献】

[1]杜屏,赵华涛,等.高炉风口烧损的原因及对策研究[Z].2012年全国炼铁生产技术会议暨炼铁学术年会文集(下).中国金属学会,2012,06.

[责任编辑:朱丽娜]

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